②收纸传动失稳 A、同上例原因⑤ B、印迹实地面积较大,墨层粘厚,导致印张剥离橡皮滚筒时所需的力较大.纸尾尚在印刷 时,压印滚筒已将纸交给了收纸排咬牙,因收纸与滚筒咬牙的运动不可能完全同步, 特别是在收纸咬牙排离开链轮作直线轨迹运动时,速度显著降低了,而使印张并非紧 紧包绕于压印滚筒上,而是印纸必须贴附在胶皮滚筒上,印刷完毕,未干的印迹对 着收纸托杆,又因没有在压印滚筒咬牙咬住纸张的情况下,很容易使印张尾部蹭脏、 重影、起皱、卷胶(印张在油墨粘附力作用下卷在高速转动着的橡皮滚筒上,据推算 在宽700mm的印张上最大粘附力可达70kg),或尾部套印不准;而产生这种故障的原 因用户很难排除,究其根本原因,是机器结构设计不合理,滚筒排列不当(仅仅从套 印工艺一方面而言); ③滚筒包衬不良,印刷压力不当; ④橡皮布未张紧或被拉斜; 排除: ①A、检修左右固定导轨,修补磨损面,特别是导轨上、下止点处磨损最严重,采用电刷 镀法现场操作,再研磨,方便快捷,省工省料; B、更换滚针轴承,规格12X15X10,若购不到,可加工滚轮代用,外圆淬火HRc40-45; C、测绘加工扇形齿轮,或更换备件; D、若廖8锥销刚断不久即被发现,轴还未磨损,则只须取出断销,重新打入新销定位 即可;若发现时,轴已磨损,则只须电刷镀补轴,铰孔,即可收事半功倍之效, 避免麻烦的拆卸、安装之劳,若轴承失效可用国产20轴承代用; ②A、同上例方法⑤ B、减薄墨层,降低粘度,提高纸张适印性,或从工艺和生产安排上考虑它,总之, 这一切都为设法减少印张脱离橡皮滚筒的剥离力; C、治本之策是改进印刷机的结构设计,尽量使收纸牙咬纸时,仅有一小部分纸尾 仍处于印刷中,且在收纸咬牙直线运动前必须完成压印,一种三滚筒等径胶印 机即符合此条件.当然,大规模改进设计只对印机制造厂才有意义,何况K系列 机是海德堡公司早期产品,是由凸版向胶版转化时的过渡产品,结构所限,不得 已而为之。
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